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貴州盤江礦務(wù)局老屋基礦瓦斯爆炸事故

2006/11/20 0:00:00       

  1995年12月31日18時(shí)20分,盤江礦務(wù)局老屋基礦北三采區(qū)131211采煤工作面發(fā)生特別重大瓦斯爆炸事故。在搶險(xiǎn)過(guò)程中,20時(shí)19分又發(fā)生第二次瓦斯爆炸,共死亡65人(其中救護(hù)隊(duì)員12人),受傷24人,直接經(jīng)濟(jì)損失371萬(wàn)元。
  1.礦井和采區(qū)概況
  老屋基礦于1966年開(kāi)工建設(shè),1975年9月簡(jiǎn)易投產(chǎn)。設(shè)計(jì)四個(gè)采區(qū),能力90萬(wàn)t/a,投產(chǎn)時(shí)只移交三個(gè)采區(qū),能力75萬(wàn)t。1993年產(chǎn)煤71萬(wàn)t,1994年100萬(wàn)t,1995年生產(chǎn)原煤101萬(wàn)t。立井開(kāi)拓,通風(fēng)方式為多井口分區(qū)抽出式,總排風(fēng)量為9823m3/min。運(yùn)輸方式為大巷使用3t礦車運(yùn)輸,主井使用6t底卸式箕斗提升,副井使用3t罐籠提升。由平田和蘭田35kV變電站以6000V電壓等級(jí)向各采區(qū)供電。
  該礦井可采煤層為8層,總厚度為12m,現(xiàn)有儲(chǔ)量14328萬(wàn)t,其中A+B:3964萬(wàn);A+B+C:7875萬(wàn)t。主采煤層為12#層,煤層厚度3m,煤層自然傾向Ⅳ類,屬無(wú)自然發(fā)火傾向煤層,煤塵爆炸指數(shù)為41.98%,屬煤與瓦斯突出礦井。該礦北三采區(qū)位于礦井北部走向長(zhǎng)1980m,傾斜長(zhǎng)1300m,設(shè)計(jì)能力42萬(wàn)t/a,1995年產(chǎn)煤58.3萬(wàn)t。
  發(fā)生事故的131gll采煤工作面開(kāi)采12#煤層,走向長(zhǎng)800m,傾斜長(zhǎng)90m,煤層平均厚度3m,采高2.5m,平均傾角14°。于1995年9月9日開(kāi)采,至發(fā)生事故時(shí)推進(jìn)420m。采煤方法為走向長(zhǎng)壁后退式,150機(jī)組割煤,全部垮落法管理頂板,單體液壓支柱和1.2m金屬鉸接頂梁配合2.5m長(zhǎng)鋼梁支護(hù)。柱距0.5m,行距1.2m,最大控頂距5.0Sm,最小控頂距3.85m。工作面絕對(duì)瓦斯涌出量為27.9~28.8m3/min,地面建有瓦斯抽放站1座,安設(shè)2臺(tái)SK—60瓦斯抽放泵,用埋管方式抽放該采面上隅角瓦斯,抽放瓦斯14.9m3/min。工作面實(shí)際風(fēng)量為1506m3/min,風(fēng)排瓦斯.13.9~14.8m3/min。防塵系統(tǒng)比較健全。
  2.事故發(fā)生及搶救經(jīng)過(guò)
  發(fā)生事故的131211采面在冊(cè)職工174人,分為三班作業(yè)(8點(diǎn)至16點(diǎn)、16點(diǎn)至24點(diǎn)為采煤班,零點(diǎn)至8點(diǎn)為準(zhǔn)備班)。事故發(fā)生時(shí),正值該工作面8點(diǎn)班延點(diǎn)和16點(diǎn)班人員到達(dá)工作面等待交接班時(shí),8點(diǎn)班有35人,16點(diǎn)班有38人,共73人。12月31日18時(shí)20分,老屋基礦調(diào)度室接到北三采區(qū)調(diào)度電話匯報(bào),排風(fēng)井口有一股黑煙上來(lái),井下有異常情況,并已通知地面變電站切斷電源。以后又接到報(bào)告,聽(tīng)到131211采面一聲響。礦調(diào)度室于18時(shí)35分向局調(diào)度室匯報(bào)。副局長(zhǎng)王海深、邢祖禹,總工程師康先海等局領(lǐng)導(dǎo)和局有關(guān)處室負(fù)責(zé)人接到局調(diào)度通知后,于18時(shí)50分趕到老屋基礦,并成立了以老屋基礦礦長(zhǎng)任祖三為總指揮的臨時(shí)搶險(xiǎn)指揮部。在北三采區(qū)七亞變電所建立了以生產(chǎn)副礦長(zhǎng)孔敢年為指揮長(zhǎng)的井下指揮基地。局長(zhǎng)宋福林、副局長(zhǎng)楊開(kāi)達(dá)從北京開(kāi)會(huì)回局聞?dòng)嵑,立即趕到北三采區(qū)組織搶救工作,并成立了以楊開(kāi)達(dá)副局長(zhǎng)為總指揮,王海深副局長(zhǎng)、康先海總工程師為副總指揮的搶險(xiǎn)指揮部。局救護(hù)隊(duì)接到命令后,派出兩個(gè)小隊(duì),共16名隊(duì)員,分別于18時(shí)41分和19時(shí)15分到北三采區(qū)入井搶險(xiǎn)救災(zāi),從災(zāi)區(qū)營(yíng)救出20名受傷人員。正當(dāng)繼續(xù)搜尋、搶救其他遇險(xiǎn)人員時(shí),20時(shí)19分又發(fā)生第二次瓦斯爆炸,有4名救護(hù)隊(duì)員受傷自救升井。當(dāng)時(shí)井下尚,有65人下落不明,其中8點(diǎn)班21人,16點(diǎn)班32人,救護(hù)隊(duì)員12人。由于通風(fēng)設(shè)施遭到破壞,井下災(zāi)區(qū)情況不清,災(zāi)情嚴(yán)重,為防止災(zāi)害擴(kuò)大,指揮部決定將井下指揮基地移設(shè)在北二采區(qū)井底排水泵房,改從1350大巷進(jìn)入災(zāi)區(qū)探險(xiǎn)。為加強(qiáng)搶險(xiǎn)救護(hù)力量,指揮部從火鋪礦、土城礦調(diào)三個(gè)救護(hù)小隊(duì)增援,分別于12月31日23時(shí)34分和1月1日1時(shí)33分到達(dá)井下指揮基地;痄伒V兩個(gè)救護(hù)小隊(duì),一個(gè)小隊(duì)在基地待機(jī),另一個(gè)小隊(duì)從大巷到災(zāi)區(qū)探險(xiǎn),搶救遇險(xiǎn)人員,到1月1日5時(shí)55分止,該小隊(duì)在131211工作面進(jìn)風(fēng)側(cè)搶救出14名遇難人員。
  12月31日,省煤管局接到事故報(bào)告后,調(diào)六枝局救護(hù)隊(duì)增援。局長(zhǎng)、書記帶領(lǐng)有關(guān)人員連夜趕到現(xiàn)場(chǎng)。六枝局兩個(gè)救護(hù)小隊(duì)1月1日12時(shí)30分下井,一個(gè)小隊(duì)在基地待機(jī),另一個(gè)小隊(duì)按指揮部確定的救災(zāi)方案進(jìn)行偵察探險(xiǎn)。主要任務(wù)是檢測(cè)有關(guān)巷道有害氣體和井下有無(wú)火源。13時(shí)21分、14時(shí)1分、19時(shí)15分又聽(tīng)到從事故現(xiàn)場(chǎng)傳來(lái)三次爆炸聲。此時(shí),災(zāi)區(qū)情況十分復(fù)雜,通風(fēng)設(shè)施嚴(yán)重破壞,搶救工作十分危險(xiǎn),為防止災(zāi)情擴(kuò)大,保證搶險(xiǎn)救災(zāi)安全,指揮部決定將井下救護(hù)人員撤到地面,加強(qiáng)觀測(cè)。
  據(jù)觀測(cè),從12月31日18時(shí)20分到1月3日16時(shí)36分,井下先后發(fā)生21次瓦斯爆炸。根據(jù)災(zāi)情的發(fā)展和遇險(xiǎn)人員所在位置,判斷災(zāi)區(qū)51名遇險(xiǎn)人員已無(wú)生還可能。為確保搶救人員的安全,防止事故繼續(xù)擴(kuò)大,搶險(xiǎn)指揮部和事故調(diào)查組慎重決定,對(duì)北三采區(qū)實(shí)行全區(qū)封閉,注人惰性氣體滅火。
  事故發(fā)生后,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)極為重視和關(guān)懷。煤炭部、勞動(dòng)部、全國(guó)總工會(huì)、貴州省省委、省政府、省煤管局、省勞動(dòng)廳、省安委會(huì)、省檢察院、省監(jiān)察廳、省經(jīng)委、省總工會(huì)等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),六盤水市、盤縣特區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)以及有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)相繼趕到事故現(xiàn)場(chǎng),組織搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。并到醫(yī)院看望了在事故中受傷職工,慰問(wèn)了遇難職工家屬。
  3.事故性質(zhì)及原因
  經(jīng)調(diào)查,老屋基礦“12·31”特大瓦斯爆炸事故是一起重大責(zé)任事故。
  事故的原因是;
  1)事故直接原因:
  131211采煤工作面瓦斯絕對(duì)涌出量高達(dá)27.9~28.8m3/min,采用工作面埋管抽放與通風(fēng)相結(jié)合排放瓦斯,抽放14.9m3/min左右,風(fēng)排13.9~14.8m3/min。工作面實(shí)際風(fēng)量1506m3/min,不能把工作面涌出的瓦斯有效地稀釋到規(guī)定濃度以下,致使工作面瓦斯長(zhǎng)期處于臨界狀態(tài),有時(shí)超限。12月31日8點(diǎn)班突擊生產(chǎn),瓦斯涌出量增加,工作面上出口壓力集中,加快了煤壁瓦斯涌出,沿煤上山局部通風(fēng)機(jī)在移動(dòng)抽放管后,繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),再加上瓦斯抽放管位置滯后,不能有效地抽放瓦斯,造成工作面上隅角附近瓦斯積聚。通過(guò)調(diào)查取證和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)狀況分析,認(rèn)定是違章放炮產(chǎn)生火源而引起瓦斯爆炸。
  2)事故主要原因:
  (1)安全第一的思想不牢,重生產(chǎn)、重效益、輕安全。局、礦主要領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有認(rèn)真吸取“9·16”瓦斯爆炸事故的教訓(xùn),制定有效措施,加強(qiáng)“一通三防”管理。該礦在轉(zhuǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包過(guò)程中,沒(méi)有擺正安全與生產(chǎn)、安全與效益的關(guān)系。在工作面風(fēng)量不足,瓦斯超限問(wèn)題長(zhǎng)期得不到解決的情況下,還突擊生產(chǎn)。
  (2)安全責(zé)任制不落實(shí),現(xiàn)場(chǎng)管理混亂,事故隱患得不到及時(shí)解決。由于沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行各級(jí)安全責(zé)任制,致使許多安全工作的規(guī)定、指令、制度沒(méi)有得到認(rèn)真貫徹落實(shí)。局、礦主要領(lǐng)導(dǎo)工作作風(fēng)不實(shí),深入井下生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)解決具體問(wèn)題少;“三不生產(chǎn)”原則和事故處理“三不放過(guò)”的原則執(zhí)行不好;違章指揮,違章作業(yè),違犯勞動(dòng)紀(jì)律的“三違”現(xiàn)象嚴(yán)重;技術(shù)管理薄弱,131211工作面作業(yè)規(guī)程風(fēng)量規(guī)定與實(shí)際情況不相符,沒(méi)有及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和采取相關(guān)措施。
  (3)安全監(jiān)督管理力量薄弱,安全監(jiān)督檢查不力。在機(jī)構(gòu)改革后,錯(cuò)誤地減少安全管理人員,分管安全的領(lǐng)導(dǎo)兼管開(kāi)拓準(zhǔn)備工作,精力不能集中,削弱了安全檢查力量,不能對(duì)礦井的安全生產(chǎn)實(shí)施有效的監(jiān)督檢查,對(duì)查出的問(wèn)題也不能及時(shí)進(jìn)行整改。
  (4)安全投入不足,安全裝備不完善。原有的瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已損壞,在不能修復(fù)時(shí)沒(méi)有及時(shí)更換,其它瓦斯檢查儀器,如便攜式瓦檢儀數(shù)量不足,不能有效監(jiān)測(cè)瓦斯變化情況。
  (5)職工隊(duì)伍素質(zhì)低,安全技術(shù)培訓(xùn)不力。在礦、區(qū)管理干部中,經(jīng)過(guò)專業(yè)教育和專業(yè)培訓(xùn)的干部配備不足,井下工人中特別是采掘一線,農(nóng)民輪換工多,未按規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn),在這次事故遇難的采煤工中,有10人只培訓(xùn)7天就下井工作,造成素質(zhì)低,操作技術(shù)差,安全意識(shí)淡薄。

附:
技術(shù)分析
  1.引爆火源
  根據(jù)調(diào)查、取證及生產(chǎn)工序情況分析,排除了其它產(chǎn)生火源因素,認(rèn)為引起瓦斯爆炸的火源是放炮火源。
  擔(dān)任做上超前出口放炮工作的晏興文,沒(méi)有參加1995年度復(fù)審,未取得爆破員作業(yè)證。晏興文撤人到上巷放炮,其余人員由工作面撤離到機(jī)組旁時(shí),炮響即發(fā)生瓦斯爆炸。
  調(diào)查組分析排除了“煤層自燃”火源、電氣火源。北三采區(qū)自然發(fā)火傾向四級(jí),屬不自燃煤層。做超前出口的人員撤離,排除了電煤鉆打眼工序,電煤鉆不用時(shí),電纜不帶電。機(jī)組在爆炸點(diǎn)下方,機(jī)組附近有人生還。工作面溜子正常運(yùn)轉(zhuǎn),爆炸后,司機(jī)才停。
  2.瓦斯積聚的條件和原因
  (1)作業(yè)規(guī)程在計(jì)算工作面配風(fēng)量時(shí),選取絕對(duì)瓦斯涌出量5m3/min(不包括抽放量)數(shù)據(jù)偏小,不符合工作面實(shí)際(131211機(jī)巷掘進(jìn)過(guò)程中,絕對(duì)瓦斯涌出量最高已達(dá)6.39m3/min)。計(jì)算出的配風(fēng)量900m3/min偏低。
  實(shí)際配風(fēng)量1506m3/min仍滿足不了生產(chǎn)強(qiáng)度增大的需要。
  (2)由于工作面推進(jìn)速度加快,抽放管所在位置達(dá)不到解決上隅角附近瓦斯超限的目的。沿煤上山局部通風(fēng)機(jī)在移動(dòng)抽放管后,仍繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),雖改變了出風(fēng)口風(fēng)流方向,但仍會(huì)造成工作面風(fēng)量的降低,不利于降低上隅角附近瓦斯?jié)舛取?
  (3)工作面上正遇周期來(lái)壓加大了工作面的瓦斯涌出。
  (4)煤層瓦斯含量高,開(kāi)采強(qiáng)度大,12月31日早班突擊生產(chǎn),造成瓦斯涌出量增加。
  以上條件和原因,造成上隅角附近局部瓦斯超限,瓦斯爆炸后,通風(fēng)系統(tǒng)遭到破壞,風(fēng)流紊亂,瓦斯積聚,導(dǎo)致爆炸后的殘存火源引起了多次瓦斯爆炸。

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