事故基本情況
2003年5月13日16時03分,蘆嶺礦Ⅱ104采區(qū)發(fā)生瓦斯煤塵爆炸事故,波及Ⅱ1048風巷、改造切眼、Ⅱ1048機巷、開切眼掘進工作面、變電所、Ⅱ1046采煤工作面和-590大巷,死亡86人,受傷28人。
5月16日成立事故調(diào)查專家組,在國務院“淮北礦業(yè)集團公司蘆嶺煤礦‘5.13’事故調(diào)查組和技術(shù)組”的領(lǐng)導下,根據(jù)查明爆炸原因、爆炸地點、火源和瓦斯源的要求,專家組2次深入現(xiàn)場進行勘察,查閱了有關(guān)的資料,訪問了有關(guān)人員,并且對事故原因進行了認真的分析和研究。
事故地點在Ⅱ104采區(qū),位于礦井Ⅱ水平中部,走向長630m,傾斜寬670m,剩余可采儲量180萬噸。當時該采區(qū)有1個回采工作面、2個掘進工作面。Ⅱ1046工作面為生產(chǎn)工作面,面長180m,2002年10月10日投產(chǎn),至2003年5月13日風巷剩余160m,機巷剩余168m。準備面為Ⅱ1048工作面,切眼于5月6日在距風巷上口22m處停止掘進,保持正常通風,12日、13日安排人員進行清理和鏈板機調(diào)整工作。Ⅱ1048風巷于5月12日掘到預定終止位置,與Ⅱ1048工作面切眼掘進工作面迎頭煤壁保持22m貫通距離,13日早班清理,中班拆鏈板機,迎頭正常通風。
起爆源的確認
確認起爆源的條件有3個,即瓦斯條件、火源條件和破壞特征。最后確認爆源點在Ⅱ1048風巷改造切眼以西33.5m處,打開接線腔上蓋板的電磁啟動器處。見圖1。
爆炸力作用方向以該點為分界,主要標志物:在爆炸力作用下插入工字鋼棚支護間隙中的風筒殘片呈東、西兩向分布,爆炸源點處的電磁啟動器直立,沒有位移。
該點有引爆火源(打開上蓋的電磁啟動器,并且其接線腔內(nèi)電源側(cè)接線端子上懸著的一根電纜芯線橡膠絕緣炭化,有燒后的熔膠痕跡,絕緣電木板殘片上有燒痕)。
該點有瓦斯源(從Ⅱ1046采空區(qū)擠壓沖出的瓦斯,與空氣混合,形成爆炸性氣體)。
爆炸類型及傳播范圍
Ⅱ104采區(qū)發(fā)生的事故是瓦斯煤塵爆炸事故。在Ⅱ1046工作面綜采支架上發(fā)現(xiàn)大量煤塵集結(jié)現(xiàn)象,有煤塵參與爆炸的現(xiàn)象。定性為瓦斯爆炸事故是顯然的(由破壞特征確認)。
為了確定是否有煤塵參與爆炸過程,分別在現(xiàn)場取樣進行了實驗分析。煤樣分析結(jié)果表明,Ⅱ1048風巷、擠壓沖出瓦斯孔洞、改造切眼等處煤塵沒有參與爆炸,Ⅱ1046采空區(qū)吹落在孔洞中的煤粉沒有燃燒的痕跡,表明老采空區(qū)內(nèi)無火源。Ⅱ1046回采工作面焦疤煤樣的揮發(fā)成份由33%降到15%~16%,下降了50%,表明在該工作面局部地點有煤塵參與爆炸。
爆炸發(fā)生后,迅速傳播到Ⅱ1048風巷、改造切眼、Ⅱ1048機巷及開切眼掘進工作面、Ⅱ1046采煤工作面和-590大巷的一段巷道。
瓦斯源的認定
這次事故的瓦斯,來源于Ⅱ1046回采工作面跳采前老采空區(qū)所積存的瓦斯。見圖2。
由于Ⅱ1046回采工作面老采空區(qū)頂板的礦山壓力突然活動,使得在采空區(qū)形成礦山?jīng)_擊,并使1m~2m厚的小煤柱承受沖擊,煤柱出現(xiàn)片幫,局部地域?qū)⑿∶褐鶝_擊破壞,并使采空區(qū)積聚的瓦斯受到擠壓,從煤柱破壞處沖出,與風巷中的空氣混合,形成爆炸性混合氣體,遇到火源即形成瓦斯爆炸。
Ⅱ1048風巷改造切眼以西,有14個通向Ⅱ1046采煤工作面跳采前老采空區(qū)的孔洞,其中有6個孔洞具有明顯的氣流沖出的痕跡,尤其是在爆源點附近的12號、11號、10號氣流沖出的痕跡特別明顯,表現(xiàn)為在孔口周圍有片幫、對面煤壁有沖擊痕跡和孔口下部有大量的堆積物。
Ⅱ1046采面上部35m處的高位抽放巷道瓦斯抽放濃度發(fā)生明顯變化。從5月13日9時34分開始,瓦斯抽放濃度由31.9%逐步增加,至16時4分增加到34.6%,到16時30分達到最大值37.5%;然后,在16時36分迅速下降至17.3%,16時54分回升至20.4%。從中反映出,事故發(fā)生前與事故發(fā)生時,Ⅱ1046采空區(qū)頂板有較為明顯的活動。16時36分,瓦斯?jié)舛认陆档脑蛑饕潜ê缶鲁榉殴苈肪植砍霈F(xiàn)破裂,空氣漏入管中所致。
2002年12月26日,Ⅱ1046工作面跳采前老工作面收作,老采空區(qū)形成,12月28日Ⅱ1046現(xiàn)工作面開始從新開切眼往東回采。直至2003年1月15日,老空區(qū)頂板35m處的高位瓦斯抽放巷道仍未發(fā)生明顯變形,在Ⅱ1046工作面回采期間無明顯周期來壓現(xiàn)象,頂板屬于堅硬難冒類型,盡管在回采期間采用過兩次強行放頂,但未達到預期效果。Ⅱ1048切眼掘進到距離老采空區(qū)24m時,發(fā)生夾鉆現(xiàn)象,表明壓力大,直至發(fā)生頂板斷裂,使頂部煤層瓦斯卸壓,卸壓瓦斯進入抽放巷道,使抽出的瓦斯?jié)舛忍岣。在頂板突然斷裂時,原處于卸壓區(qū)的隔離小煤柱也受到?jīng)_擊破壞,采空區(qū)氣體受到壓縮,并從薄弱處形成的孔洞沖出,進入Ⅱ1048風巷。
事故前監(jiān)測系統(tǒng)對瓦斯異常沒有反映。 而該區(qū)7個瓦斯?jié)舛葌鞲衅髟谑鹿是?小時內(nèi)經(jīng)過標定調(diào)校,性能是穩(wěn)定的;通過訪問當事人也表明,監(jiān)測系統(tǒng)和傳感器的使用一直正常。因此說明,產(chǎn)生爆炸的瓦斯是從采空區(qū)瞬間沖出、與風流中空氣迅速混合達到爆炸界限。因為傳感器感應時間為30s~55s,難以檢測到瞬間沖出的瓦斯。爆炸發(fā)生后,傳感器和分站已遭破壞,導致信號中斷。
爆炸火源的認定
認定這次瓦斯爆炸引爆火源是392號電磁啟動器引起的電火。
392號電磁啟動器上方頂板有冒落形成的空洞,冒落物將啟動器掩埋近半;啟動器接線腔呈敞開狀,即蓋板僅剩1顆螺釘,蓋板以此螺釘為軸心轉(zhuǎn)向一邊,使接線腔敞開顯露,F(xiàn)場的422號電磁啟動器狀態(tài)與392號一樣,接線腔緊固螺釘只剩1顆,但蓋子與接線腔法蘭有錯縫,在爆炸壓力下,翻倒90度,緊固螺釘在上,掛住蓋子,沒有敞開顯露,腔內(nèi)沒有冒落物。當392號和422號電磁啟動器的上級電源開關(guān)(即瓦斯-電閉鎖開關(guān))供電時,392號和422號的電源側(cè)接線端子都是有電的,冒落物就有可能引起接線端子(相)間短路和接線端子接地,放電引爆瓦斯。見圖3。
392號的接線腔落有冒落物,接線腔電源側(cè)的接線端子防護絕緣電木蓋板被砸碎,電木蓋板殘片與其固定小螺釘連著,該電木殘片有燒糊的痕跡。
392號的接線腔有電源輸入電纜(動力線3芯)、電源轉(zhuǎn)接電纜(動力線3芯)和負載電纜(動力線3芯)。電源側(cè)接線端子上懸著的1根電纜芯線橡膠絕緣炭化,有燒后的熔膠痕跡。如果是其它火源引起瓦斯爆炸將橡膠絕緣炭化,那么所有電纜都是在同一爆炸條件下,該接線腔內(nèi)的9根電纜芯線,出現(xiàn)有選擇性的燒焦現(xiàn)象是不可能的。
經(jīng)過詢問相關(guān)人員和查看監(jiān)測數(shù)據(jù)原始資料了解到,2003年5月13日中班對該區(qū)域瓦斯傳感器進行了調(diào)校,調(diào)校時證明至少在15時07分40秒之前,392號和422號電磁啟動器電源側(cè)接線端子是帶電的。
事故引起的反思
1.老頂久不冒落,應引起高度重視
Ⅱ1406工作面里段由于煤柱的存在,老頂堅硬,未出現(xiàn)明顯礦壓顯現(xiàn),給人造成礦壓不大的假象,實際是老頂久不冒落。隨著采空面積的擴大,形成突然來壓,往往造成強烈沖擊,極易引發(fā)惡性事故。因此,此時應引起高度重視。
2.小煤柱送巷時,必須高度關(guān)注采空區(qū)礦壓、瓦斯、水、火等活動
對保護層開采,或為了減少巷道掘進時的礦山壓力影響,小煤柱送巷是有利的。但此時極易引發(fā)采空區(qū)瓦斯、水的卸入以及矸石串入,采空區(qū)漏風引起煤炭自然發(fā)火等事故,尤其在采空區(qū)礦壓顯現(xiàn)不充分時。因此,采用這種工藝,應及時監(jiān)測控制相關(guān)災害的隱患。
3.必須加強信息監(jiān)測和智能分析技術(shù)的研究,實現(xiàn)瓦斯災害預警和應急控制
引起瓦斯災害的因素很多,靠常規(guī)技術(shù)難以完全有效控制。瓦斯正常涌出時,由于可能出現(xiàn)局部通風量減少、風流方向改變等現(xiàn)象,造成瓦斯局部積聚,引發(fā)瓦斯事故;瓦斯異常涌出時,往往是因為不能事先了解瓦斯賦存條件、礦壓顯現(xiàn)條件、構(gòu)造分布等,使得不能事先掌握瓦斯異常涌出的動向,也就難以制定相應的緊急處置措施,導致事故的發(fā)生。因此,研究超前掌握相關(guān)信息的手段以及相關(guān)信息變化可能導致結(jié)果的預測技術(shù)、控制異常現(xiàn)象產(chǎn)生的措施,實現(xiàn)對瓦斯災害的預警和應急控制是非常必要的。
4.盡快研制高反應速度的監(jiān)控系統(tǒng)和傳感器
瓦斯異常涌出和瓦斯突出時極易在極短時間造成高濃度瓦斯積聚,現(xiàn)有傳感器和監(jiān)控系統(tǒng)無法滿足及時反映、及時控制斷電的要求。因此,應盡快研發(fā)快速反應和控制的傳感器和監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)。
5.必須高度重視通風系統(tǒng)的可靠性以及抗災能力的研究
通風系統(tǒng)的可靠性評價以及抗災能力的評估一直沒有得到有效重視,因而在技術(shù)研究領(lǐng)域沒有取得實質(zhì)性的有效成果,在管理領(lǐng)域也缺乏強制性措施。使得事故發(fā)生時波及很大范圍,造成群死群傷現(xiàn)象。因此,通風系統(tǒng)的可靠性以及抗災能力的研究必須引起高度重視。
6.技術(shù)標準的研究明顯落后于生產(chǎn)和技術(shù)的發(fā)展
技術(shù)標準的研究明顯落后于生產(chǎn)和技術(shù)的發(fā)展的需求,很多操作沒有相應的技術(shù)標準來規(guī)范,應該引起我們的重視。
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