洛陽(yáng)龍門煤業(yè)公司不斷通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新降低生產(chǎn)成本,取得了一定的成果,僅粉煤灰替代水泥進(jìn)行注漿這一項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用,每年就可節(jié)約200多萬(wàn)元。
洛陽(yáng)龍門煤業(yè)公司常村煤礦水文地質(zhì)條件復(fù)雜,煤層底板巖層裂隙發(fā)育而且與寒武系灰?guī)r連通,建井期間曾發(fā)生淹井事故。為確保安全生產(chǎn),對(duì)煤層底板進(jìn)行注漿改造,以前采用水泥單液漿進(jìn)行灌注,鉆孔注漿量大,部分鉆孔注漿用水泥量達(dá)4000噸以上,一個(gè)注漿孔僅水泥費(fèi)用就高達(dá)百萬(wàn)元以上。為了以最少的注漿成本達(dá)到最佳的注漿效果,2009年以來(lái),龍門煤業(yè)公司成立了由公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部和常村煤礦有關(guān)人員組成的技術(shù)創(chuàng)新小組,研究采用混合注漿材料代替純水泥漿,先后選用了赤泥、粉煤灰、粘土等替代品,經(jīng)過(guò)反復(fù)配比研究和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),并進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)對(duì)比論證,最終采用了粉煤灰替代水泥單液注漿技術(shù)并獲得成功。常村煤礦1103工作面外段,底板改造工程施工過(guò)程中,對(duì)大注漿量的鉆孔,采用粉煤灰替代水泥進(jìn)行試驗(yàn)。在工作面回采過(guò)程中,煤層底板未出現(xiàn)突水現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn),達(dá)到了底板注漿改造的目的,取得了較好的效果。該工作面注入粉煤灰1500噸,從電廠到常村煤礦每噸粉煤灰含運(yùn)費(fèi)僅為30元,用粉煤灰代替水泥節(jié)約資金37萬(wàn)元。常村礦1106工作面3﹟注漿鉆孔從今年10月開始使用粉煤灰代替水泥,局部注漿段全部使用粉煤灰200噸,此用量在全國(guó)屬于首創(chuàng),目前已經(jīng)注入粉煤灰1000余噸,節(jié)約20余萬(wàn)元。粉煤灰替代水泥單液注漿技術(shù)在龍門煤業(yè)的具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。目前,常村煤礦每天注入粉煤灰40余噸,可節(jié)省7000多元,每年可節(jié)省200多萬(wàn)元,不僅大大降低了注漿成本、減少了生產(chǎn)費(fèi)用,而且環(huán)保清潔,技術(shù)創(chuàng)新讓龍門煤業(yè)人嘗到了甜頭。
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